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大化集團(tuán)合成氨出氨
來源:中國化肥網(wǎng)   作者:凡柏   發(fā)布時間:2009-11-09   閱讀次數(shù):3607次  
    10月30日8點(diǎn)17分,在萬人翹首期盼中,松木島基地化工生產(chǎn)龍頭——合成氨裝置打通全部工藝流程,并順利產(chǎn)出首批合格液氨。至此,歷時3年的大化集團(tuán)合成氨搬遷改造“油改煤”工程畫上圓滿句號。 
  大化集團(tuán)松木島基地合成氨裝置主要由空分、煤氣化、變換、凈化、氨合成及公用工程等工序構(gòu)成。與老廠區(qū) “30萬”噸合成氨裝置相比,該項目除了將油頭改為煤頭,大大降低生產(chǎn)成本外,整個裝置還根據(jù)集團(tuán)公司全面實(shí)施清潔能源戰(zhàn)略設(shè)計要求,在技術(shù)升級、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)品附加值以及打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面有明顯提升:裝置核心煤氣化工序,采用國際主流的GE水煤漿加壓氣化專利技術(shù),排放黑水經(jīng)四級閃蒸處理后,可循環(huán)利用,更加穩(wěn)定、節(jié)能、環(huán)保;凈化工序新增的三級脫硫裝置,不僅保證硫化氫尾氣達(dá)標(biāo)排放,而且每年可副產(chǎn)硫磺4000余噸,提高了產(chǎn)品附加值;新空分提氬裝置產(chǎn)出的氬氣,也將帶來新的效益增長點(diǎn)。
  為確保裝置試車安全環(huán)保,早日打通流程,連日來,項目部積極督促施工單位完成消缺,同時加強(qiáng)培訓(xùn),提高員工應(yīng)急處理能力,并邀請專家現(xiàn)場指導(dǎo)調(diào)試,確保生產(chǎn)準(zhǔn)備工作萬無一失。10月25日,工藝氣順利打通全流程,合成催化劑開始還原升溫。期間,因受蒸汽壓力和晃電等因素影響,出氨過程一波三折,但項目組人員經(jīng)過不懈努力,裝置終于產(chǎn)出合格液氨。
  截至目前,合成氨裝置已產(chǎn)出800余噸液氨,并向聯(lián)堿裝置送出液氨和二氧化碳。(凡柏)

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